内容发布更新时间 : 2025/5/30 13:22:48星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
在废料的分离设置,乘火车或汽车到材料或青贮窖卸到厂外的废料,按照不同类型的分类堆放,起重机磁铁或夹具废钢料斗进入报废的热、电漏斗车运输到充电湾的应用;
(4)LF炉外精炼用,和VD脱气装置将配置LF炉后。 1)炉:
如果方法主要是通过电极埋弧加热,底吹氩搅拌钢和渣(合成渣)来实现精炼,完成主要任务的深、深脱硫和夹杂物去除。
钢包精炼炉内的电弧炉用钢液,钢包、炉盖、电极加热系统、搅拌系统。 炉有以下功能:
搅拌作用。LF炉的底吹氩搅拌钢渣吹,均匀钢水成分和温度加速钢的脱氧和脱硫反应之间的界面,促进夹杂物上浮,除气、净化钢液,提高钢的纯净度。
热效应。加热炉有加热的作用,从最初的冶炼炉中加入熔化的钢,在开口前的温度下降,并在精炼过程中进行合金微调;
还原气氛在炉盖中的作用。
钢液储存效果。可以在LF炉站储备1个2炉钢水,要由钢水冶炼而出的连铸工艺,从而保证连铸。
过程的优点是:
电弧加热效率高,温度上升幅度大,控制精度可达到5;
它具有搅拌和合金化功能,氩气搅拌容易实现控制的窄范围的组成,并提高了产品的稳定性;
设备投资少、精炼成本低,适合生产超低硫钢、超低氧钢。 炉内钢水化学成分的变化:
1。在LF精炼过程中,由于除(或饲料)的脱氧剂,脱氧剂或精炼渣的组成部分,因此,它是可能的,Si脱氧同时存在(如添加含硅材料)、铝脱氧(如添加Al)、复合
脱氧脱氧剂(如添加钙硅。febaalsi,等)和矿渣(矿渣)DNA的几种方法。使用强氧化剂的铝粒子作为最终氧,当酸溶铝达到0.03%,0.05%时,钢[邻]几乎所有的转化为氧化铝。
精炼过程中全氧含量的变化趋势如图2.2所示。
图2.2 精炼时间与钢中全氧含量的关系
由上图可知 ,精炼时间的延长钢中氧含量降低 ,但精炼时间大于 40min 钢中氧含量的降低趋势趋缓。同时 ,终点弱搅拌时间大于 5min 具有一定的去氧效果。
② 脱硫。熔渣的脱硫能力常用渣中的硫含量与钢中的硫含量之比 ,即硫的分配系数(Ls = (%S)/ [S]) 表示。通过批量取样分析,可得出精炼时间和硫的分配系数之间的关系。见图2.3所示。
图2.3 LF炉精炼时间与硫在渣钢间的分配系数之间的关系
脱硫反应:如前所述,目前精炼渣基础渣系仍以CaO-Al203 (-SiO2)和CaO-CaF2 (-SiO2)为主,属高碱度还原渣。因此精炼渣脱硫反应通式可按离子理论写成:
(O2-) +[S]= (S2-) +[O] △G=71965-38T, J.mol-1
可见,增大渣中(02-)、降低钢中[O]和高温对脱硫有利。所以,当钢液中的(FeO)的含量小于10%时,钢液处于还原性气氛,极易去除硫,这时可以使得脱硫率达到50%以上。
③ [C] + (FeO) = [Fe] + CO,由于(FeO)的含量很小,所以反应消耗的碳含量较为稳定。
④ 2[P] + 5(Fe2+) + 8(O2-)= 2(PO43-) +5[Fe],由于渣中的(O2-)含量降低,所以反应会向着逆方向进行,从而使磷含量升高,产生“回磷”的现象。
⑤ 合金化后的钢水,在LF吹氩精炼过程中,钢液中的氮可以不断地向氩气泡中扩散,并由氩气泡带出钢液;但是因为初始氮含量不高且形成稳定的氮化物,故LF吹氩精炼时,不会有明显的脱氮效果。
2)脱气装置选择VD精炼工艺:
VD法是在伴有底吹Ar的情况下,通过抽真空(<67pa)降低钢水上部的气压实现精炼的,并完成以脱气为主要目的的功能,通常与LF炉相配合使用。
其主要特点为:
① 脱氢和脱氮。钢中的气体含量与熔池温度和气相中该气体分压有关。在减压条件下,气相中的P(H2)和P(N2)