关于仁创科技QIP质量改进分析报告 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/5/14 18:34:55星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

关于仁创科技QIP质量改进的分析报告 徐

2008/08/06

深圳仁创科技是一家从事机械电子消费品生产的企业,主要的产品是高档的LED手电筒,以出口为主,员工在1000人左右。由于产品的定位准确,产品销路很好,企业发展很快。随着公司的发展,期管理上的弊端也越来越多的体现出来。

该公司是家族企业,重要的岗位被家族中的成员占据,部分成员的背景和经验与岗位不符,相互之间有一些矛盾;企业管理还是人治的方式进行,而不是以制度来管理,弹性比较大。另外,在企业内部有一大批服务7年以上的员工,跟随老板创业,深受老板眷顾,但是相当多数量的老员工不思进取,对尝试革新的行为非常抵触;由于缺乏可考评的项目和方法,企业的管理混乱,浪费严重,一些问题被掩盖和忽略了。

近两年来,行业内的竞争加剧,客户流失现象时有发生,客户越来越挑剔,投诉越来越多。最高管理层意识到必须改革。

由于近期该企业收到的客户投诉比较多,相当一部分问题是重复发生的,导致客户极为不满,该公司管理层试请中立的第三方顾问公司来协调各方资源,提升品质管理。

QIP的辅导步骤 初步调查

1. 与领导层的会晤

李先生是公司老板介绍了公司情况:公司自1990年进入高档手电筒生产行业以来,由于能把握市场发展趋势,设计开发能力强,业务发展非常迅速,一直处于行业领先地位,公司开发的产品一直是对手模仿的对象,在很长时间里没有真正意义上的对手。由于发展快,质量不是很稳定,公司也因此流失了一些客户。近来,竞争对手发展很快,竞争逐渐激烈,客户对质量的要求也越快越高。最近公司连连接到客户投诉,一位日本的大客户退了两批货回来,还威胁说如果质量再不改善就取消订单,

李先生明白,如果产品质量再不改进,公司很快会被赶上。因为高档手电筒市场不是很大,一旦被超过,企业马上面对生存问题。他提出,必须满足客户的要求,提供优质产品;保持领先,再创高峰。公司一直试图改善产品质量,但始终没有什么进展。所以希望借助第三方来推动公司的改革。

李先生希望QIP专家组能帮助改良生产技术、培训各级品管人员以及提升品管系统。 下表1是李先生提供的关于客户退货情况: 客户退货

产品型号 不良现象 退货数量 退货日期

开关装配不良898 装配不良 1275 灯不亮 110 敲击是等响 83 灯不亮 95

2. 与部门经理会晤

李经理,李老板的女儿,负责销售工作,从澳洲留学回来不久。很了解客户对产品的要求与公司在质量管理的不足,可惜进展不太理想。认为公司的管理比较薄弱,部门的协调性不强,改进阻力较多,供应商管理不足导致来料控制有困难。

李老板弟弟负责物料采购与生产计划安排,他认为质量问题主要是品质部门没控制好。 刘先生是生产部主管,向张先生负责。由于客户对产品质量的投诉备受很大压力。认为发现了问题而公司没有追查原因,没有从源头处改善,品质工作很难搞上去。通过与各部门的各部门的协调不顺畅,质量管理部门的力量较弱。 3. 工厂审核

4. 通过部门的审核,我们发现以下问题: 》生产线安排不太合理,物料管理比较乱;

》工人没有按要求操作;

》质量系统不完善,没有不良品分析跟进,没有统一检验标准; 》仓库管理混乱;

》部门间流程不完善,部门协调存在问题。

5. 初步改进计划方案

经过初步调查后,我们提出了一下方案:

》质量改进计划的目标定位:QC的通过率为94%,QA的通过率为99% 》质量改进计划的策略:

以客户问题为突破口,由点开始,顺序渐进;

将品质问题的解决引入到制成控制,继而推行到来料控制;

治标与治本结合:运用TOP3的概念,对排在前3位的问题进行分析,针对主要问题原因作出改进措施,以此测试工厂的执行力,从而暴露出更深层的问题。这是在调查阶段的策略,到所有关键问题及其关键问题找到后,应当出台系统的改进方案与措施。 质量改进计划的初步行动方案如图所示:

时间 工作内容 具体说明

第一周 QIP导入 1.成立质量委员会及其项目工作组,确定沟通协调的渠道和方法

【联系人,每周例会】。

2.评估目前生产系统和检验系统的流程和人员操作; 3.每周例会,制定对策,落实到人。

第二周 完善生产流程 1.评估目前生产线重点工序的监控,生产线的品质控制流程,进

行适当调整。

2.每周例会,回顾CAR的落实情况,发布最新的CAR报告,纠正行动落实到人。

第三周 人员培训, 1.对检验人员、基层管理人员、操作人员进行培训。

制定控制目标 2.对生产线上采集到的数据进行分析,找出关键因素。

3.每周例会,回顾CAR的落实情况,发布最新的CAR报告,纠

正行动落实到人。

第四周 设立项目与 1.设立项目并组成工作小组;

制定方案 2.与工作小组一起制定方案。

3.对小组成员进行必要培训

4.每周例会,回顾CAR的落实情况,发布最新的CAR报告,纠

正行动落实到人。

第五周 项目实施 1.回顾控制目标的落实情况,分析主要的困难,协调相关的人 第九周 推动解决。

2. 每周例会,回顾CAR的落实情况,发布最新的CAR报告,纠正行动落实到人。

第十周 1.整理数据,评估控制目标的实现情况。

2.QIP工作小组人员整理项目总结报告,总结得失,对厂方项目组继续跟进项目提出建议。 3.项目转接。

成立质量改进计划的组织结构

1.成立质量委员会

在QIP导入的第一天成立质量委员会。会议由李先生主持,各部门负责人参加,介绍质量改进计划的背景,质量成本现状,提出质量目标与质量战略,要求各部门负责人建立‘以客为先,质量至上,持续改进’的质量意识。会议的目的是为QIP做动员,并建立每周一次的质量会议制度。

2.成立向质量委员会负责的QIP工作小组

QIP工作小组是由我公司QIP专家和一位工厂代表组成,起顾问的角色,发展查找关键问题,调查关键因素,与有关负责人一起制定解决方案,监督项目的进展情况,向质量委员会汇报有关情况。提供相关的帮助推动QIP的培训,设计并策划宣传与动员的活动。

3.成立质量改进项目团队

QIP工作小组识别了关键问题后及其关键因素后,会向质量委员会提出具体的哦质量改进项目。经质量委员会讨论,确立质量改进项目,对各个质量改进项目成立团队,委任项目负责人,并为项目设立目标也期限。在项目团队中,QIP专家组承担教练的角色,提供指导、培训,并负责监督改进团队的工作的进度,向质量委员会汇报。 调查与分析

1. 现状的掌握:

2. 下图是客户的不良品情况。从图中可知,主要问题是外观花/灯不亮也灯长亮三种。

图2是生产线的不良情况,图1与图2基本吻合,可见客户投诉的不良品是在生产线上产生的,不是在运输储存过程中产生。通过两图的比较,我们还发现生产线外观的不良率低于客户投诉的不良率,说明了可能工厂的检验对外观的判定标准与客户不同。

我们以灯不亮为例,说明如何寻找关键问题因素。通过工厂分析,灯不亮是由于PCBA不良引起的。进一步分析发现,PCBA上贴片的元器件正常,排除与原材料关联的可能。是什么原因造成的不良?通过在线的考察,我们发现了以下情况,经与生产部有关人员研究,对于可以快速改进的小项目制定出相应的改进措施。详细如下表:

问题与对策

发现问题 1 .

.2-2线在做FX880产品的PCB时,生产线编排有问题,生产线存在瓶颈,在焊接变压器的工位上【2人】有较多待加工品,工人没有足够的时间完成工序动作,不能保证加工质量,而在后工位中共有5人负责检查和补焊,这种现象影响制成质量,浪费了后续的补救工序。

改善对策: 1.生产二部应该有专门的IE工程师负责生产线的排线问题,目前没有IE工程

师,QIP专家组可以提供IE方面的培训配制给负责排拉的线组长。

2在培训完成后。QIP专家组会在生产二部的现场观察生产线的平衡情况,对相关人员进行现场指导达到培训目的。 3.对二部IE工程师界定工作内容和流程,确保其在现场对二部的生产线及时指导。

发现问题2:

2-2线,生产线的焊接工位上有较多未经培训上岗的焊接工;电络铁的温度不符合要求。 改善对策:统计目前焊接工位上的新员工和需要储备的人员数量在50人左右,QIP专家组对工人进行焊接工艺的培训。

发现问题3:

2-2线,FX880PCB,焊接开关的工序是有工装制具的,但是在后面的检查工位上还有不少开关焊歪的PCB,经检查发现制具并不能保证开关在焊接过程中的平整度,浪费补焊工时。生产组长发现过这一问题,但没有将问题及时反映出来, 公改善对策:1.将FX880型号的制具送ME改进。生产线的班长已经知道制具改进后的操作方法。

2.PE/IE协作监督制具是否符合生产要求。

3.生产二部主管与下属各线拉长沟通,告知关于制具的维护和改进的存在流程。

发现问题4:

2-5线,在加工CY031PCB时,负责在PCB板的电感上涂黑胶的员工不带防静电手带操作,所以的PCB板件都要经过该员工的手。

巡检的工位未 落实,现场主管未能及时监控到这个现象。

改进措施:

1.统一规定生产二部的所有员工必须带防静电手带作业,并且统一更换为有地线连接型的。 2.对于防静电手段的接地连接进行改进。维修工位也不例外,不能有死角。

3.对防静电手带进行每日的点检操作,每个工人上班是都有一次到指定检防点检验。由拉长监控。仪器配制不够要尽快采购。

4.对不按规定操作的员工制定处罚措施。

发现问题5:

PCB生产线【2-2】上的半成品堆叠放置,工人将在PCB母板分离子版时是将几块叠加在一起掰断,这种操作要害是影响边缘焊接元件的可靠性。 改进措施:

1.短期解决:生产部向工人讲解PCB板的搬运,规范操作规程中的注意事项。杜绝违规操作。

长期措施:制作转眼剪板机分离子板和母板。

3. PCB线配备相应的容器,不允许将PCB之间叠放和散放在生产线上; 4. PE负责对此操作进行监控。

发现问题6:

2-5线的个人在做剪脚工序是剪的过短,影响焊点可靠性。 改进措施:

1. 短期措施;将目前工程部对剪脚高度有特别要求的型号,列出要求【如尺寸标注】。 2. 长期措施:品质部对工程部的设计输出做确认的时候,不符合IPC的方案不予认可。 3. 剪脚工位附上图解更一目了然。PE跟踪。

发现问题7:

2-2线,连接线焊接带电池片是,产生较多假焊。

发现所用的一种连接线浸锡的端子有氧化现象。追踪到入料时间,发现仓库存料过多,按照先进先出原则会产生循环周期过长,由于物料氧化进入不良循环。 改进措施:

1. 短期对策:推动仓库管理流程的实施,以铝半成品仓库渐渐为样板再推行到其他仓库。 2. 2.长期措施:在仓库的整改过程中,也对PMC部分的工作提出改进意见。从物料源头

控制起。

发现问题8:

对来料仓库进行物料台帐准确度抽检中,发现以下问题: 铝半成品A101 毛胚 -5881;SMD电感 +500

据半成品仓主管说明,数目的差异是由于录入错误和错落、料所致。